石油钻杆接头调质处理工艺的设定与改进

2015-08-04 227 0

   石油钻杆接头作为钻杆的一部分,通过摩擦焊连接在钻杆杆体两端,分为外螺纹接头和内螺纹接头.在钻井过程中接头处需要经常拆卸,故接头大钳空间处要承受相当大的大钳咬合力,而且在钻井过程中钻杆接头本身要承受扭曲、拉伸、压缩等复合力的作用,所以在设计时对其力学性能要求较高.根据SY/T5290-2000的标准要求,其表面硬度为285~341HB,力学性能为最小屈服强度827.4MPa,最小抗拉强度965.3MPa,最小延伸率13%,最小冲击功54.0J.
 
  1.现状分析
 
  目前,石油钻杆接头不管是国内还是国外都存在着巨大的市场,而且对其机械性能及抗硫化氢性能等都有了更高的要求.根据现采用的材料SCM435H(国内相应牌号37CrMnMo4)与天津丰东BBH-1000真空渗碳加热炉对其进行热处理,通常情况下,采用880℃油冷+600-630℃回火的调质工艺,不但可以提高材料的强度和硬度,而且还能使材料的韧性得到提高。经调质处理后的钻杆接头具有较好的综合机械性能,能够达到SY/T5290-2000标准中对钻杆接头的要求.但在实际生产过程中,由于不同型号的钻杆接头具有不同的尺寸,因此,调质工艺也应当做相应调整,为确保不同型号的钻杆接头的各项性能指标能够符合SY/T5290-2000标准[1],同时也为了能够更好的适应市场变化与更高发展,完善和改进石油钻杆接头的热处理工艺势在必行。
 
  2.37CrMnMo4钢热处理工艺过程
 
  2.1材质成份
 
  37CrMnMo4材质成份如下:
 
  0.35%<C<0.38%,0.85%<Mn<1.0%,0.15%<Si<0.35%,P<0.15%,S<0.008%,
 
  Ni<0.25%,0.9%<Cr<1.2%,0.28%<Mo<0.33%,Ca<0.006%
 
  由上可知,其材料成份最大合金量为3.553%<5%,含碳量为0.25%<0.37%<0.5%,所以其为低合金调质钢.是一种需要经过调质处理(淬火+高温回火)后使用的中碳合金钢,主要用于制造在多种载荷(如扭转、弯曲、冲击等)下工作,受力比较复杂,要求具有良好综合力学性能的重要零件,其碳的质量分数(wc)0.25%<0.37%<0.5%,能够保证调质处理后具有良好的综合力学性能。主加合金元素有Cr、Ni、Mn、Si等,能提高淬透性和回火稳定性,并起固溶强化的作用,强化钢材,而其中少量的Mo等元素可形成稳定的合金碳化物,阻止奥氏体晶粒长大,起细化晶粒及防止回火脆性的作用[2]。
 
  2.2预处理
 
  37CrMnMo4钢合金含量较高,锻造后存在着组织不均、硬度较高、较大内应力等,同时由于锻造不当会出现晶粒粗大和带状组织,不利于切削加工和后序调质处理。为改善钢体组织结构,便于切削加工,锻造后应采用退火处理.在实际生产过程中,为了提高工作效率,可用正火取代退火。正火为加热至900℃,保温0.5~1h,然后出炉空冷。正火后硬度为210HB,可满足切削加工要求。
 
  2.3调质处理
 
  2.3.1工艺流程
 
  淬火。根据该材料的成份,查表可知,37CrMnMo4钢的AC3为790℃,淬火加热温度为860~880℃(油淬),由于钻杆接头尺寸较大,取其上限。根据接头尺寸,先计算出有效厚度,然后再根据钢材种类和加热设备类型,通过计算淬火保温时间的经验公式,将5寸钻杆接头淬火保温时间暂定为160min,3.5寸钻杆接头淬火保温时间暂定为100min.
 
  回火。回火时间一般根据工件的截面厚度而定,一般每25mm厚度保温1~2h。对空气炉为40~60min+每毫米最大厚度2~3min,如材料含有较多合金元素,可适当延长保温时间。综合考虑接头尺寸、加热设备、材料成份,将回火时间定为180min,回火温度视淬火硬度而定。
 
  2.3.2机械性能分析
 
  依据SY/T5290-2000标准,分别将这两种调质后的接头做成标准试样,对其机械性能进行分析.
 
  1、5寸钻杆接头机械性能试验数据如下:
 
  1#试样屈服强度857MPa,抗拉强度970MPa,断面伸长率18.0%,冲击功80.0J
 
  2#试样屈服强度858MPa,抗拉强度971MPa,断面伸长率18.0%,冲击功76.0J
 
  3#试样屈服强度847MPa,抗拉强度968MPa,断面伸长率19.0%,冲击功71.0J
 
  2、3.5寸钻杆接头机械性能试验数据如下:
 
  1#试样屈服强度859MPa,抗拉强度963MPa,断面伸长率17.0%,冲击功82.0J
 
  2#试样屈服强度854MPa,抗拉强度974MPa,断面伸长率18.0%,冲击功86.0J
 
  3#试样屈服强度833MPa,抗拉强度969MPa,断面伸长率17.0%,冲击功90.0J
 
  标准值屈服强度≥827MPa,抗拉强度≥965MPa,断面伸长率≥13.0%,冲击功≥54.0J
 
  从1的数据可以看出,虽然钻杆接头的各项指标均在标准值以上,但是屈服强度和抗拉强度都是略高于标准值,冲击功也不是很高。这是由于淬火后马氏体组织粗大,导致回火后所形成的回火索氏体组织不够细密,使得材料的综合机械性能不是很好,由于该钻杆接头尺寸较大,为保证让它能够淬透,先不改变淬火温度,把淬火保温时间降低到100min,以防止奥氏体长大,从而阻止马氏体的粗化,能够在调质后得到较细密的组织,减少钻杆接头的脆性。
 
  从2的数据可以看出,3.5寸钻杆接头机械性能与5寸钻杆接头差不多,但是其保温时间为100min,并不是很长。如果降低其淬火保温时间,可能会使工件加热不均,从而引起其机械性能指标波动很大。因此,应该通过降低淬火温度,来防止组织粗化,获得较好的综合机械性能。
 
  由上述分析,可将调质工艺调整为:将5寸钻杆接头淬火温度暂定为880℃,淬火保温时间暂定为100min;将3.5寸钻杆接头淬火温度暂定为860℃,淬火保温时间暂定为100min.回火时间不变,回火温度视淬火后硬度而定。
 
  将调整后的调质工艺对钻杆接头进行处理,依据SY/T5290-2000标准,做成标准试样,对其机械性能进行分析如下:
 
  1、5寸钻杆接头机械性能试验数据如下:
 
  1#试样屈服强度879MPa,抗拉强度986MPa,断面伸长率20.5%,冲击功125J
 
  2#试样屈服强度875MPa,抗拉强度989MPa,断面伸长率21.5%,冲击功118J
 
  3#试样屈服强度879MPa,抗拉强度988MPa,断面伸长率20.5%,冲击功120J
 
  2、3.5寸钻杆接头机械性能试验数据如下:
 
  1#试样屈服强度878MPa,抗拉强度998MPa,断面伸长率19.5%,冲击功124J
 
  2#试样屈服强度871MPa,抗拉强度989MPa,断面伸长率20.5%,冲击功127J
 
  3#试样屈服强度875MPa,抗拉强度988MPa,断面伸长率21.5%,冲击功134J
 
  标准值屈服强度≥827MPa,抗拉强度≥965MPa,断面伸长率≥13.0%,冲击功≥54.0J
 
  以上数据表明,5寸钻杆接头与3.5寸钻杆接头经调整后的调质工艺处理后,综合机械性能明显提高,完全符合SY/T5290-2000的标准要求.
 
  3.结论
 
  1)37CrMnMo4钢热处理后,具有良好的机械性能,用于钻杆接头能满足SY/T5290-2000标准要求.
 
  2)5寸钻杆接头调质工艺:淬火温度为880℃,淬火保温时间为100min;回火时间为180min.
 
  3)3.5寸钻杆接头调质工艺:淬火温度为860℃,淬火保温时间为100min.回火时间为180min.
 
  参考文献:
 
  [1]魏开龙,唐建平,苗同勇浅谈36CrNiMo4钢调质处理在钻杆接头中的应用.
 
  [2]谭淑梅,石油钻杆接头热处理工艺.
 
  [3]张浩,唐俊强,梁晓辉提高钻杆接头冲击功的工艺方法.

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